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案例研究目的
通过对实际项目的监测、研究,着重从理论、应用、经济效益及市场潜力等方面分析应用电液锤技术改造蒸、空锻锤的可行性及实际效果,为类似项目作示范。
项目总投资
项目改造总投资为24万元。
节能效果
电液锤改造完成并投入使用后,年综合节能效益13.41万元。其中:年节约电量20.9万kwh,价值12.5万元(电价以0.6元/kwh计),折年减排CO2220吨;减少设备维修和提高成品率费用0.9万元。
投资回收期
项目投资回收期为1.8年。
适用对象
任何使用蒸、空锻锤的用户,均可应用电液锤技术对其进行改造,并可取得显着的节能效果。
案例源企业
中国一拖集团承德曲轴连杆有限公司。
监测单位
黑龙江省节能监测中心。
案例分析概述
中国一拖集团承德曲轴连杆有限公司是生产拖拉机、汽车、空压机、内燃机曲轴连杆的专业化公司,属国家大型 企业,年产量达40万件。该公司锻造分厂是其主要生产单位,主要生产单缸曲轴和连杆毛坯,现有锻锤四台,其中蒸、空两用三吨模锻锤一台,蒸、空两用一吨模锻锤两台,蒸、空两用一吨自由锻锤一台。锻造曲轴连杆时,用自由锻开坯,用模锻锤成型。四台锻锤的动力由4台空压机(4L-20/8型)提供,由于动力供应方式及设备、运行等诸方面原因,能耗较高,锻件成本居高不下。因此锻造设备及系统存在着急需改造的必要性。
为了节能降耗,降低生产成本,该公司决定先对一台一吨蒸、空两用模锻锤进行了改造,使其成为电液锤,该项目于1998年12月完成。改造后,取得了非常显着的节能效果。并由于打击能量足而提高了锻件质量及成品率,打击频次提高而提高了劳动生产率。( 责任编辑:管理员 ) |
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